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快換水口過程板坯質(zhì)量的改進(jìn)措施

 板坯連鑄中間包在澆鑄過程中快速更換浸入式水口(后文簡稱快換水口)是提高板坯連澆爐數(shù),確保生產(chǎn)穩(wěn)定順行的必要條件??鞊Q水口是一個非穩(wěn)態(tài)澆鑄過程,如操作不當(dāng)經(jīng)常會引發(fā)坯殼與結(jié)晶器銅板粘結(jié)等事故,從而導(dǎo)致大量廢坯產(chǎn)生,甚至導(dǎo)致連鑄斷澆。伴隨著鋼鐵行業(yè)微利時代的到來,遷鋼正面臨著嚴(yán)峻的考驗,“降本增效”要求筆者對工作中任何一個細(xì)節(jié)都不能放過。


遷鋼一煉鋼現(xiàn)有2臺連鑄機(jī),均為一機(jī)雙流板坯連鑄機(jī)。澆鑄斷面分別為230mm×(9001600)mm230mm×(11002150)mm板坯連鑄機(jī)。本文僅對其中230mm×(9001600mm板坯連鑄機(jī)進(jìn)行研究。230mm×(9001600mm板坯連鑄機(jī)是從奧鋼聯(lián)(VAI)引進(jìn)的直弧型、連續(xù)彎曲、連續(xù)矯直的連鑄機(jī),其主要參數(shù):結(jié)晶器長度900mm、工作拉速0.851.5m/min、鑄機(jī)弧型半徑為9m、鑄機(jī)冶金長度為34.5m,可在線調(diào)寬,澆鑄鋼種以碳鋼為主。

   本文通過對快換水口現(xiàn)場操作的深入研究,總結(jié)出一套快換水口的標(biāo)準(zhǔn)化操作來預(yù)防快換水口時發(fā)生的異常事故,對企業(yè)的“降本增效”意義顯著。


1快換水口對鑄坯質(zhì)量的影響



   通過對遷鋼近年來快換水口操作對鑄坯質(zhì)量影響的總結(jié),發(fā)現(xiàn)快換水口對鑄坯質(zhì)量的影響主要集中在重接、粘結(jié)、凹坑和縱裂上,所占比例分別為重接缺陷占62%、粘結(jié)缺陷占22%,凹坑缺陷占9%和裂紋缺陷占6%,從中可以看出以重接缺陷的影響最為嚴(yán)重。



2不同快換水口操作影響鑄坯質(zhì)量的原因分析



通過對現(xiàn)場近期甲、乙、丙、丁4個班組快換水口操作給鑄坯質(zhì)量帶來影響的對比,找出不同快換水口操作對鑄坯質(zhì)量的影響。下文將不同快換水口操作對鑄坯造成的重接、粘結(jié)、凹坑和縱裂等缺陷統(tǒng)稱為鑄坯質(zhì)量缺陷,以便于統(tǒng)計研究。本文任選優(yōu)化快換水口操作前4個月的數(shù)據(jù)作為研究對象,分別研究了快換水口操作時不同的條件對鑄坯質(zhì)量缺陷的個數(shù)影響。


2.1快換水口前中包過熱度對鑄坯質(zhì)量的影響

遷鋼中間包鋼液過熱度的要求一般為1535℃,范圍比較寬,正常澆鑄過程中通常按目標(biāo)中限控制??鞊Q水口前不同中間包鋼液過熱度對鑄坯質(zhì)量影響如圖1所示。


從圖1中可以看出快換水口前中間包鋼液過熱度為下限1520℃快換水口操作對鑄坯質(zhì)量影響最大,而當(dāng)快換水口前中間包鋼液過熱度為中上限2530℃時,快換水口操作對鑄坯質(zhì)量影響最小。原因是新?lián)Q上的水口溫度要比在線使用的水口溫度低,快換水口后新水口與結(jié)晶器內(nèi)鋼液進(jìn)行熱量交換,一段時間后才能使新水口與結(jié)晶器內(nèi)鋼液溫度相同,快換水口后一段時間內(nèi)結(jié)晶器內(nèi)鋼液必然要降溫。如果快換水口時中間包鋼液溫度處于澆注目標(biāo)溫度的中下限,快換水口后結(jié)晶器內(nèi)鋼液溫度勢必會更低,而溫度過低不利于保護(hù)渣化渣,從而導(dǎo)致鑄坯在快換水口時出現(xiàn)粘結(jié)等質(zhì)量缺陷。當(dāng)中間包過熱度過高時,結(jié)晶器內(nèi)形成的坯殼較薄容易產(chǎn)生裂紋,嚴(yán)重時誘發(fā)漏鋼事故,且不利于等軸晶的成長。因此快換水口時的這爐鋼水溫度要比正常連澆時的鋼水溫度高一些,按目標(biāo)溫度的中上限控制,通常中間包鋼液過熱度以2530℃為宜。


2.2快換水口前關(guān)棒時間對鑄坯質(zhì)量的影響

快換水口時,要求關(guān)閉塞棒數(shù)秒后再重新打開塞棒,以免塞棒關(guān)閉不嚴(yán)造成快換水口機(jī)構(gòu)刺鋼,給快換水口操作帶來不便。遷鋼快換水口前關(guān)閉塞棒時間要求為34s。如果關(guān)棒時間太短容易出現(xiàn)塞棒關(guān)閉不嚴(yán),造成快換水口機(jī)構(gòu)刺鋼事故;關(guān)棒時間太長,結(jié)晶器液面下降高度太大,易造成鑄坯質(zhì)量缺陷。


2.3快換水口前結(jié)晶器液面高度對鑄坯質(zhì)量的影響

   遷鋼連鑄機(jī)結(jié)晶器銅板高度全部為900mm,正常澆鑄過程中結(jié)晶器液面高度設(shè)定值為800mm,即結(jié)晶器內(nèi)鋼水液面距離結(jié)晶器銅板上沿為100mm。關(guān)閉塞棒期間結(jié)晶器液面高度會有所下降,為彌補(bǔ)快換水口期間結(jié)晶器液面的下降高度,在快換水口前適當(dāng)?shù)奶岣吡私Y(jié)晶器液面高度,對快換水口期間下降的液面高度做出適當(dāng)?shù)难a(bǔ)償。圖2為快換水口前不同結(jié)晶器液面高度對鑄坯質(zhì)量的影響。

   

   從圖2中可以看出快換水口前結(jié)晶器液面高度為830840mm時,對鑄坯的質(zhì)量影響最小。遷鋼連鑄機(jī)采用的是奧鋼聯(lián)漏鋼預(yù)報結(jié)晶器專家系統(tǒng),如果熱電偶曲線波動異常,系統(tǒng)會認(rèn)為是漏鋼前兆,自動將拉速將至0.1m/min,然后在自動上漲到設(shè)定拉速,造成重接缺陷??鞊Q水口前結(jié)晶器液面高度如果為820mm,或者850mm,當(dāng)快換水口后漲至正常澆鑄液面800mm時,由于結(jié)晶器液面高度變化較大,容易造成熱電偶曲線波動異常,從而造成結(jié)晶器專家誤報警,引發(fā)重接缺陷。

快換水口時的澆鑄速度為0.6m/min,塞棒關(guān)閉時間為34s,通過計算也可以得出快換水口期間結(jié)晶器液面的下降高度為3040mm,與現(xiàn)場統(tǒng)計得出的快換水口前最佳的結(jié)晶器液面高度結(jié)論相同。


2.4快換水口后手動控流時間對鑄坯質(zhì)量的影響

   遷鋼連鑄機(jī)結(jié)晶器液面是由電磁渦流式傳感器自動控制,其原理是電磁渦流傳感器檢測到結(jié)晶器內(nèi)鋼水液面后,將信號傳遞給控制塞棒開口度的液壓控制系統(tǒng),通過塞棒液壓控制系統(tǒng)改變?nèi)舻拈_口度來控制流入結(jié)晶器內(nèi)的鋼水量,從而實現(xiàn)結(jié)晶液面的自動控制。遷鋼一煉鋼板坯作業(yè)區(qū)在快換水口的過程中,需人為的手動關(guān)閉塞棒,然后手動控制塞棒開口度一段時間直至結(jié)晶器內(nèi)液面穩(wěn)定后,切換到自動控流模式下澆鑄。圖3為快換水口后不同的手動控流時間對鑄坯質(zhì)量的影響。


從圖3中可以看出,快換水口后手動控流的時間越短越有利于鑄坯質(zhì)量的提高。快換水口后隨著手動控流時間的增長,鑄坯質(zhì)量缺陷個數(shù)均有不同程度的提高。手動控流時的液面波動量一般要比自動控流時的液面波動量大。當(dāng)快換水口后手動控流的時間為3040s時,液面很快就穩(wěn)定,有利于鑄坯質(zhì)量的提高;當(dāng)手動控流時間為4050s時,由于手動控流比自動控流液面波動大,易引發(fā)鑄坯質(zhì)量缺陷;而當(dāng)手動控流時間為6070s時,手動控流的液面也相對穩(wěn)定,鑄坯質(zhì)量又有所提高;但當(dāng)手動時間過長,70s以上時,由于手動控流時間過長,結(jié)晶器內(nèi)液面頻繁波動,液面波動必然變大,鑄坯質(zhì)量缺陷個數(shù)增多。


2.5快換水口后鑄機(jī)漲至正常拉速所需時間對鑄坯質(zhì)量的影響

遷鋼一煉鋼2號連鑄機(jī)的澆鑄斷面為230mm×(11002150)mm,按斷面大小正常拉速通常為1.01.4m/min??鞊Q水口操作時要求先降低拉速,如以正常拉速快換水口,快換水口后結(jié)晶器內(nèi)初生坯殼過薄容易出現(xiàn)裂紋,嚴(yán)重時甚至造成板坯漏鋼。遷鋼連鑄作業(yè)區(qū)現(xiàn)要求均是在將拉速降至0.6m/min時進(jìn)行快換水口操作??鞊Q水口后要將拉速漲到正常的澆鑄速度,防止低拉速澆鑄對鑄坯質(zhì)量不利。圖4為在拉速為0.6m/min時快換水口后連鑄機(jī)漲到正常拉速所需不同時間對鑄坯質(zhì)量的影響。


   從圖4可以看出當(dāng)快換水口后將連鑄機(jī)過快或過慢漲至正常拉速對鑄坯質(zhì)量都不利。當(dāng)快換水口后將連鑄機(jī)漲至正常拉速時間為2min時,對鑄坯質(zhì)量影響最小??鞊Q水口后如果連鑄機(jī)漲至正常拉速時間過長,會使結(jié)晶器內(nèi)熱量傳遞向不利于鑄坯質(zhì)量的方向改變,從而加大鑄坯縱裂發(fā)生的概率,尤其是大斷面鑄坯更易出現(xiàn)縱裂缺陷。但是如果快換水口后連鑄機(jī)漲至正常拉速時間過快,容易造成新加入的保護(hù)渣形成的液渣層偏薄,使坯殼與銅板之間的摩擦力增大,最終在其他因素共同作用下導(dǎo)致坯殼撕裂發(fā)生粘結(jié)缺陷。因此快換水口后將連鑄機(jī)漲至正常拉速的時間也應(yīng)以2min為宜。



3實施效果



   自實施上述優(yōu)化措施以來,在快換水口時,鑄坯質(zhì)量缺陷明顯改善。近4個月來板坯1號機(jī)共計快換水口258次,由快換水口造成的鑄坯質(zhì)量缺陷只出現(xiàn)了18次,為提高鑄坯質(zhì)量奠定基礎(chǔ),此數(shù)據(jù)有力的說明了改進(jìn)快換水口措施對提高鑄坯質(zhì)量意義重大。



44、降低快換水口對鑄坯質(zhì)量影響的具體措施



   通過對不同的換水口操作對鑄坯質(zhì)量影響進(jìn)行總結(jié)分析,制定出了一套相應(yīng)的快換水口標(biāo)準(zhǔn)化操作,其主要內(nèi)容如下:

   (1)快換水口操作是一個連貫動作,提高崗位工人快換水口操作技能。整個快換水口過程要求緊湊連貫,動作簡潔熟練。負(fù)責(zé)安裝新水口與拆除舊水口的崗位操作人員(澆鋼工助手)與負(fù)責(zé)控制塞棒關(guān)、開的崗位操作人員(澆鋼工)配合不默契,動作不連貫,致使快換水口的時間人為的延長也容易引發(fā)鑄坯粘結(jié)。

   (2)快換水口時的這爐鋼水溫度要比正常連澆時的鋼水溫度高一些,中包鋼水過熱度按目標(biāo)溫度的中上限2530℃控制。

   (3)為了有效防止快換水口機(jī)構(gòu)發(fā)生刺鋼事故,快換水口前關(guān)閉塞棒時間要求為34s。

   (4)快換水口前,將液面緩慢漲至820830mm,以補(bǔ)償快換水口時液面的下降。

   (5)快換水口后,手動控流將結(jié)晶器液面高度調(diào)整至正常的澆鑄液面,時間應(yīng)控制在3040s之間,然后切換到自動控流模式下進(jìn)行澆鑄。

   (6)快換水口后,將拉速漲至正常澆鑄速度的時間以2min為宜

5、結(jié)語

   通過實施以上措施,板坯由于快換水口操作造成的鑄坯質(zhì)量缺陷明顯降低??鞊Q水口操作是一個連貫動作,由若干操作環(huán)節(jié)組成。每一個環(huán)節(jié)的失敗都可能導(dǎo)致鑄坯出現(xiàn)質(zhì)量缺陷,嚴(yán)重時甚至造成事故斷澆。在日常工作中應(yīng)提高崗位工人快換水口操作技能,保證整個快換水口過程緊湊連貫,動作簡潔熟練。

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